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污油“变废为宝”,乌石化今年回炼超5000吨

0次浏览     发布时间:2025-06-20 10:33:00    

6月19日,乌石化炼油二部操作人员查看设备运行情况。(记者李宁艳 通讯员冉然摄)

新疆网讯(记者李宁艳 通讯员冉然)中国石油乌鲁木齐石化分公司(以下简称乌石化)通过技术革新与流程优化,实现污油全部回炼再利用,杜绝了污油出厂,开创了绿色生产与经济效益双赢的新局面。这一举措不仅显著降低了污染物排放,还从污油中提炼出了宝贵资源,实现了污油“变废为宝”。

6月19日,记者在乌石化炼油二部预处理装置看到,操作工人王根山正在现场查看运行参数。他介绍,这套装置主要是通过电脱盐罐将原油中的水、重金属离子等杂质进行脱除,再通过闪蒸的方式分割成不同沸点的组分。经过这套装置的处理,可以为下游装置提供质量较高的原料,为后续的炼化生产打好基础。

石油化工装置在生产、检验、装卸、运输等环节,会产生各种污油。污油的产生不仅会造成装置加工损耗,而且会影响装置各项技术指标的完成,处理排放将给环境保护带来压力。而在石油炼化过程中产生的污油,具有难处理且处置成本较高等问题,处理不当不仅浪费资源,还可能带来环保方面的风险。

从今年3月以来,炼油二部已累计降低污油库存5000余吨,实现全部回炼再利用。节省原料的同时,没让一滴污油出公司,实现了资源的高效利用。

炼油二部生产技术组副组长姬勇介绍,为了把压减污油降库存这项工作做细、做实,成立了专项技术攻关组,梳理了各装置的污油来源、流向和计量信息,不放过每一滴污油,也不重复计量每一滴污油,不断优化生产运行方案,积极推进污油降库回炼。

特别是进入二季度以后,根据含水量、杂质含量等污油性质进行分析,制定污油回炼方案,在预处理装置中通过加入破乳剂等工艺,对污油中的水分、重金属盐进行分离处理,蜡油催化区域工作人员密切关注对电脱盐系统,严格控制预处理装置的电流、温度等指标,每天严格对电脱盐切水进行取样检测,确保排水质量良好,符合环保外排的要求。

“在回炼污油期间,做好‘末端处理’,预处理装置每月可实现污油降库1400吨。”炼油二部生产技术组组长谭荣辉说,回炼污油经过炼制后,转化为柴油、蜡油和焦炭等产品,还极大地减缓了罐区污油库存压力。此举实现污油总量同比压减3%,回收再利用实现100%回炼,既节省了原料,又变废为宝,促进了碳减排,实现绿色发展与经济效益双赢。